2006/01/31 |
どうやって描くのが楽チン? あと、Xpressが故に、アセンブルできるパーツ数制限もありますので、これを考慮して、かつ実用的な方法を見つけたいな〜と思ってます。 いしかわさん、もうネジ描いてます。すごい〜
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2006/01/30 |
なかなかレベルがあがりません… というわけで、手なづけるための第一歩として、細かい技を紹介します。それは! スケッチでの図形の移動 です。そんだけ?そんだけです。すいません。でも、ようやくわかったんです。はい。 一言で言うと「図形を選択してSHIFTキーを押しながらドラッグする」だけです。
これだけです。これだけです。これだけです…でも知らなかったんです。 今まで苦労してたんです。 いろいろ ADOさんのとこでダクトファンをブンブン回している動画がアップされてました。 なんか、こういう音を聞くだけでドキドキワクワクします。何を飛ばすつもりなんでしょうか…。 ああ、うちのもいつか飛ばしたい…。どんな制御をしたら飛ばせるんだろう?SUさま、楽しみにしています! 姓名判断リレー
総運41◎ 器が大きく、実力と行動力があり大成します。傲慢さに注意。事故注意。 「伏運」は「災害や犯罪に巻きこまれる可能性」とのこと。調子こかないよう、自戒のココロですね。
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2006/01/29 |
昨日は半分は仕事だったので、今日は布団干したり洗濯したり。なんだか大変です。でも、妻の調子も戻ってきたのでもう少しかな。 家事を改めてやってみると、半自動化されていることが多くてなかなか便利な世の中になっています。 食器洗い…ちょっと食器を水で流したら後は食器洗浄乾燥機に入れておけばOK。洗濯…洗濯機に入れてボタンを押しておけば後はOK。 天気が悪くても乾燥モード(あまり熱くならないタイプです)まで走らせておけばよし。お風呂…栓をしてボタンを押せばOK。 湯沸し…ガスコンロなんですが、スイッチを押しておくと勝手に火力調整をしてくれて保温しておいてくれる。 後はお掃除ロボットでもいてくれればいいんですが、それは無し。一番大変なのが、やっぱペットの世話かな〜。 構わないと怒るし。そんなわけで、文明の利器の便利さを感じながらもほとんど自由時間なしという感じです。ふう。 いろいろ接着比較試験 組み合わせパターンは、手持ちに「ABS(ナチュラル)」、「アクリル(クリア)」、 「ポリカ(スモーク)」がありますので、すべて試してみました。どれも補強は入れていません。 また、折り壊す時の力が正確に掛けやすいように、すべてエッジで接着しています。 それでは、えい! うれしい!2kgの秤では、測れませんでした。というわけで持ち出してきたのが体重計です。 あまり精度は良くありませんが、比較対照ぐらいにはなると思います。この体重計、クリアな板にメータがくっついているもので、 お気に入りの一品です。ひょっとしてこれもポリカーボネイト?いやいや、そんなことはどうでもいいですね。 というわけで、気になる結果です。実はアクリルについて納得が行かないので、変な混乱を招かないよう、 データからはずしました。
結論から言うと、これをどう読んでいいのかわかりませんが、どれもいい感じです。 というのも、同じ条件で6kg程度も押し込むと、板材がしなって30度ぐらいは曲がってしまうのです。 で、板材をそのまま接着しているので、もちろん接着した部分が一番弱そうなわけで、 実際そこから折れるわけですが、補強をいれたり、材料に厚みがあったりすると、 C:olon-WEBさんところの破壊試験結果(2006/12/13)や、 りおーじあさんの実験結果のように、 応力が集中するところで壊れる…つまり接着が、他の部分と比較して弱いことは無いと言えそうです。 で、アクリルなんですが、どうにも納得いかなくてデータをはずした理由は、破断したときの接着面を見て疑問を感じたからです。 まるで接着して無かったような破断面です。前回の感触もそうでした。また折る時の感触も、 C:olon-WEBさんところの破壊試験結果の写真のイメージとかけ離れていました。要するに… 接着がへた。 という結論に達しました。実は、他の厚みならば、100円ショップじゃないところで手に入れたアクリルもありますので、 そのうち試してみようと思います。 それにしても、なかなかきれいに接着するのは難しいです。接着剤をたくさん流してしまうと、 不要なところまで流れていって汚くなりますし、少ないと不安ですし。もう少し練習が必要って感じです。 こっちの方も、いくつか試行錯誤中です。とりあえず、アクリルサンデーに付属している注射器(というか注入器?)を使うときは、 針の部分とタンク部分がしっかりはまっていることを確認してから使う必要があります。 最初、ここの緩みに気がつかなくて、注射器を傾けただけで接着剤が流れ出てしまいました。 今は、ばっちりです。で、現在、試しているのが、とある方から御好意で頂いたハンズ購入の注射器、 あと、100円ショップで購入した、化粧品の詰め替え用の注射器です。こっちはまたレポートしますね! う〜ん、肝心な材料がまだ来ない…このままポリカーボネイトで作っちゃおうか…
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2006/01/26 |
初めてのポリカ …と思ったんですが、妻が風邪で寝込んでしまってるので、家事、ペットの世話などをするために時間が取れません(T_T)。 インフルエンザではないとのことですが、おいらの特製おかゆ食べて早く元気になってくれー。今日は洗濯しよう。 ポリカって? それでは、Pカッターインプレッション!
う、今日の作業、終わり…。さて、これから仕事の宿題やりますか〜。 CNC用のドリル
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2006/01/24 |
今シーズン かといってJ-Classの方にだけ出るのも、なんとなく気が引けていたりして。 「日本の茶の間にぴったりフィット、コタツトップロボクラス」を作ってくださーい。 さてさて、本題です。今シーズンは、当初より仕事が多忙だったんで、新型機は作らずに基礎技術習得に努めるシーズンにしてまして、 いろいろと試しているわけですが(多忙時は、そのほうが楽しくできるかなーと)、ROBO-ONEへは、 ARUMO-SiR改(ロボファイト2仕様+α)を持っていこうと思っています。 反対軸のビスが、現在、M2をABSに直止めなために耐久性が低いので、ここだけはなんとかしたいなー。 できれば、新設計の接着多用・メンテナンス性向上の脚をつけたいなーと思ってます。もし時間があれば腕の方もやりたいです。 新設計のポイントですが、接着で…どれくらい耐えれるか?どんな恩恵が受けれるか?というところと、 自作サーボホーンの耐久性チェックを主にしてみたいなーと思ってます。 自作サーボホーンは、今までとはちょっと違った設計思想のサーボホーンです(もうじき公開予定。試作一号は… 作って取り付けてみたものの、取りはずす方法が無い事に気づいて現在、一時凍結中)。 また、身長は前回より1cm程低くなる予定です。 動きは…さらにブラシアップをかけたいと思っています。そんなわけで、 やっぱ動作データ作り込みには時間をかけないといけないなーということで、メカ・ハードは、2月上旬には完了させ、 後は作り込みと、メカの不具合出しに専念しようと思います(理想的!)。 デモは何しようかなー。新ネタ用に、サーボをばらして調査していたんですが、難易度高そう。少なくとも今回は間に合わないかな。 うわ、別理由でエントリ見合わせ検討の必要が出てきた…。どうしようかなー。
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2006/01/22 |
24Vリレーでコントロール このリレー、動作確認用のLED(緑)が付いてまして、さらにコイルの逆起電力をショートさせるためのダイオードも内蔵されているので、 そのまま24Vが入るように接続すれば動作します。ただ気をつけないといけないのが(誤解しないようにしないといけないのが)、 ケース横に印刷してある回路図を見て、「ふんふ〜ん、こうなっているんだ〜」と思ってピンの面を見ると、どうも直感的に逆。 印刷されている回路図の「+」のピン番号は14番、そのままリレーをひっくり返してピンの面を見ると、この「+」と印刷された文字に一番近いところにあるピンは、 なんと13番。要注意です。
とういわけで、後はいつでもOFFにできるスイッチと一緒にケースに収めてできあがりです。 これで、G-Codeの"M03"(スピンドルモータ回転開始)と"M05"(モータ停止)で制御できるはずです。
う〜ん、簡単!と思ったのもつかの間、動きません。MACH2、直接、G-Codeを入力できるので、ちょいちょいとやってみたのですが、 リレーが動きません。変だな〜と思って、制御ボードのマニュアルを読み直していたら…安全のために、X軸とY軸をちょいちょいと動かしてからじゃないと、 スピンドルモータ出力はONにならないとのことでした。いや〜、ちょっとあせりました。 AC100Vを扱うものですので、かなり気を使いましたが、これで、いちいちG-Codeが終わっているのをみて、手作業でスピンドルモータをOFFする必要が無くなりました。 よかったよかった。でも、制御ボードのフタをあけて配線している時に、Z軸のケーブルの圧着部分に作業ミスっぽい感じが…。 あ〜、ここ自信なかったもんな〜。やっぱ、オリジナルマインドさんからケーブル買おうかなー。 なにはともあれ、これで、G-Codeの実行が終わったら、スピンドルモータが自動停止するようになりました。 よかったよかった。
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2006/01/21 |
ちょうどいい箱
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2006/01/20 |
白いショックノンがな〜い ライセンス購入しました〜。 MACH2は、オリジナルマインドさんから設定情報を頂いたのもあって、他のは特に触ってなかったのですが、 特に問題もなさそうですし、この手のソフトは設定がめんどくさそうだったのでそのまま使い続けようということで、 購入。PayPalアカウントを持っていたので、Artから直接購入しました。夕方に送金したら夜中にライセンスが着ました。 そうそう、MACHのライセンスメールに書いてあったのですが、MACH2V4は、V6と比べて低スペックのマシン向けみたいなことが書いてありました。 うちのPCは低スペックなので、当面はV4かな。V6にすると、何がいいんでしょう?
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2006/01/19 |
こ、これでいいですか? うちでやってみた時のCNCで部品を削りだすための大雑把な手順は、以下のようになります。
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2006/01/18 |
図形をトリム
いしかわさん、ありがとうございます〜。 あと、りおーじあさんのとこで、 Alibre Design Xpress Plusの小技が載っていたのでメモメモ(2006年1月18日 (水) Alibre Design Xpress Plus (パン・回転))。 なるほど、これもまた便利。
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2006/01/16 |
ファイナルギア、やっと抜けました。 PRX-1510で削りだしたのは、上の2つです。これにナットを圧入(万力で押し込みます)しました。 1つ目のナットは、「おお、簡単!」と思える程、うまく真ん中に入ったのですが、2つめはゆがんでしまいました。 右の写真の左側のナットがゆがんでいます。おかげで、ネジを通してもスムーズじゃないです。もし、使い勝手が良くて、 今後も使い続けそうなものだったら作りなおす事にします。 ネジは、ほんとはM3を使いたかったのですが、六角ネジが行きつけのホームセンターでM4からしか売ってなかったので、 M4にしています。
こんな風にPRS-3401のファイナルギアの上にセットします。上側の板とファイナルギアは、M3のネジで結合します。 挿している工具は「六角レンチ」です。やっぱ、こういうところにはドライバより「六角レンチ」が似合います。 左右のネジをバランスよく、ジワジワと回して行くと…。 おお!ようやく取れました。なるほど。ファイナルギアの中に、また樹脂パーツが入っていて、 これできつく結合するようになっているようです。 こういうの、欲しい人って他にもいるのな。PRS-3401を使っている人は、どうやってギアをはずしているんだろう? ロボゴング大阪3
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2006/01/15 |
今日のPRX-1510 PRX-1510用の箱作成に先立って、同じようなレイアウト(置く場所も含めて)で、ダンボールで簡易に作って置いてみました。 例えば、扉を付けたほうから作業してやりにくくないか?なんてことチェックするためです。う〜ん、制御ボードとかを置く場所は、 もうちょっと考えたほうがいいかな。元予定のまま置くと、整備時に本体を引っ張りだすのが大変そうかな。 などと思案しながら触ってます。で、環境確認がてら作ったのが…。 名付けて「PRS-3401ファイナルギアプラー」。これでPRS-3401のファイナルギアに挑みます。詳細は明日にでも…
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2006/01/14 |
ギア部分をばらしてみる ふと思い立って、PRS-3401のギア部分をばらしてみました。ばらしたのは、以前、静かに焼いたやつです。 前に調査でばらしたときも抜けなかったのですが、今回もやっぱりファイナルギアが抜けません。 くやしいので、サーボホーン(しかもごっつい方)をつけてひっぱってみました。 やっぱり抜けません。う〜む。I-BEEさんところで、 PRS-321用ハードアルマイト・アルマイトファイナルギヤーの交換方法が載っていますけど、「取り外しは差し込んであるだけなのですが硬いです」とのことです。 プラギアでも固いということは、きっと、ハードアルマイトのギアは、もっと硬いということでしょうか…。 あ〜、抜いてみたい。ピニオンギア抜き器みたいのが無いとダメかな? で、ばらしていて気づいたのが、動作範囲の限界は、どうもポテンショの可動範囲で決まっている感じです。 それを超えて回すと、ポテンショとファイナルギアがずれます。手で回した感触ですが、ガタは全然なく、 程よい感じで固定(圧入?)されているようです。以前、「がつん」とやって「あら?ホームポジションがずれた?」 ってことがあったんですが、この構造(恐らくポテンショ保護のためでしょうか)によるもののようです。
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2006/01/12 |
Alibre Designで設計なんぞしてみる う〜ん、64Kでアップすると結構重い…
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2006/01/10 |
各月のデータの所在 というわけで、月が替わると、がさっとデータが無くなる時もありますが、バックナンバーの方へいくだけでデータが消えるわけではわりませんので、 ご安心ください。 Knowledgeへの整理はもう少し時間ができてからにしますので、少々お待ちくださいね。
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2006/01/09 |
安かったのでついつい…
だいたい、ロッテのこれか、あとは明治のやつを買います。既に見られた方もいらっしゃるかもしれませんが、 ROBO-ONE等のイベントがあると、無性に食べたくなるのです。それこそ、リング横で待機している時でも食べてます。 そんなの自分だけかと思っていたら、もう一人、ロボファイト2で見つけてうれしかったり。
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2006/01/08 |
樹脂の面接着 M2のネジを、タッピング無しでねじ込んでみました。 最後までねじ込むと、接着面は剥がれずに、板の方が膨らんでしまいました。写真の、ネジに沿って白くなっているのがわかりますでしょうか? すごいですね〜。こんなに強いものとは…。期待以上の結果です。とはいえ、耐衝撃性等、全然わかってないことが多いので、 今後、小物を作って試しながら、ロボットの設計にも取り込んでいきたいな〜。なんか、楽しみ! 新しい可能性とかを発見すると、わくわくしちゃいますよね〜。 そうそう、 C:olonたんの中の人(技)さんから「アクリサンデーの注入器、フツーに使ってます」と書き込みがあったんですが、 ようやくうちでもフツーに使えました。針と容器の結合が甘く、そこから空気が入っていたため「下を向けると溶剤がジャー」となってました。(^_^; ぎゅぅぅぅぅっと締めこんだら結構、使えました。情報、ありがとうございました。
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2006/01/06 |
画面キャプチャ 樹脂接着の結果
伝わりましたでしょうか?なんと、塩化メチレンで接着したABSが一番強かったです。たぶん、ABSのやわらかさが、 その強度感触を増長させている可能性もありますし、塩化メチレンでの接着は初めてですのでまだ習熟度が足りず、 アクリルの方では能力を発揮しきれていないかもしれません。それにしても、 ABSの接着度はすごかった(気がする)です。百聞は一見にしかず、ということで、破断面の写真を載せます。
「流し込み接着」(なんとなく自分のレベルがまだ「膨潤」に達していないような気がしますので、あえてこう書きます)は初めてやりましたが、 なんとなく手加工でつくったものでもうまく接着できそうな気がします。というのも、接着面が少し膨らむので、 多少の誤差はそこで吸収されそうな感じです。ちなみにポリカも塩化メチレンで同じように接着できるらしいです。 う〜む、デザインの幅が広がりそうな予感。
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2006/01/05 |
接着を試す で、ここからが本題なのですが、その接着材と接着方法。もちろん、直角が出しにくいというのもあって接着をつかってなかったのですが、 C:olon-WEBにて「膨潤接着(ぼうじゅんせっちゃく)」なるものがあることを知りました。で、ネットで調べてみたら 「接合面に少し隙間を開けて塩化メチレン等の溶剤を流し込み…毛細現象で勝手に隙間に入っていきます… 材料が膨潤するのを待ってから接着する方法」ということです。以前に「流し込み接着」というのを聞いたときはピンとこなかったんですが、 どうやら極意は「膨潤」にある模様。「膨れて潤う」、う〜む、なんだか魅惑の響き。 というわけで、早速実験してみました。買ってきたのは(買ってあったのは…)「アクリルサンデー接着剤」。塩化メチレンを主成分とした、 さらさら接着剤です。注入器もついています(実はこれがすごく使いにくいです。横向けると、垂れてきちゃうんです)。せっかくなので、 アクリルだけでなくABSも切り出して、アクリルサンデー接着剤と手持ちの「セメダインABS用」と比較をしてみました。 結果は明日のお楽しみ!
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2006/01/04 |
1mmのエンドミルでドキドキ 例によって、100円ショップ2mm厚アクリル板を切っていますが、う〜む、300mm/minではスイスイと切れますね〜。 気づいたのが、切り粉の飛びが少ない!下の写真を見てもらうとわかると思いますが、エンドミルの周りに粉がある状態で切削が進んで行きます。 というわけで、特性勉強がてら切りまくった試し切りの残骸です。これでもまだ200円分ぐらいです。 でも、最近、100円ショップでアクリル板、置いてないんだよな〜。
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2006/01/03 |
PRX-1510・作業手順 以前100円ショップでアクリル板を購入してあったので、それをPカッターでカットして試し削りしているのですが、 だいぶ手順になれてきましたので、メモっときます。
だいたいこんな感じでやってます。それにしても、両面テープで固定した材料をはがすの、大変ですね〜。 貼り付けてからすぐに加工して、その後、即、はがせば割と簡単ですが、忘れて2日ほど貼ったままにしておいたら、 そりゃもう、はがすの大変でした。何かこう、最初に貼り付けたぐらいの保持力を維持する方法ってないのかな〜。
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